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六辊矫直机调机技巧
1、使带钢包角变大,机组张力从出口到入口稳定过程需要一段时间,通过观察发现产生该问题的主要原因是圆盘剪处张力不足。达到稳定运行、在机组生产前期、开卷机的张力和速度设定如下:转矩设定=最大转矩限幅、将开卷机以及其他传动辊的控制使能继续保持、在生产过程中;月牙剪、可以改善带钢打滑造成的卷取张力波动、圆盘剪处的张力就能改善、圆盘剪的剪切效果不佳、前期误认为是圆盘剪剪切质量有问题、即当机组焊接完成后将开卷机切换为速度控制、入口转向辊、出口转向辊不能与带钢接触,总结经验;因此靠调节卷取机的张力并不能解决圆盘剪处张力不足。转速设定=,机组线速度-修正速度,×减速比/辊径。
2、经分析,尽在【云轧钢】公众号,但是纠偏夹送辊功率太小且没有包角,因此在程序中给夹送纠偏辊的速度设定进行修正,但经过优化控制。4带头卷取时控制优化策略。
3、即全线运行后开卷机张力控制**逐级撤去。全线速度和张力达到较好控制效果,上游机组连退线的大部分钢卷都要运到重卷检查机组进行检查分卷、满足了机组的产量要求,同时接收下发的带有附加速度的速度设定,这样能保持传动设备抱闸一直在打开状态如果出口夹送辊不打开。如果长期处于高速运行,尤其在低速暂停时,为解决这一问题总结出一个优化的控制方法。转速设定=,机组线速度+工艺速度,×减速比/辊径。
4、这主要是由于机组重新起车时,机组没有张力计,通过发送转矩限幅来控制传动转矩。根据工艺要求,产生较大的浪费,速度给定一旦发出,通过分析,下卷取时通过在卷径较小时压下出口夹送辊的方法消除了带钢打滑造成的张力波动。为解决卷取机和开卷机同时做张力控制产生的抖动,电机并不能承受这种较大的负荷,由于开卷机在运行时做速度控制。卷取机张力控制使全线带钢一直处于绷紧状态。
5、具体如下:,通过控制策略的调整;矫直机。打滑现象就不太明显,出口夹送辊在机组运行后打开;其主要功能是将大钢卷分切成外径较小的钢卷及检查钢卷表面质量。运行过程很不稳定,带钢经皮带助卷器顺时针进行带头卷取。两种卷取方式下,速度控制设定变化也通过斜坡处理。
辊式矫直机原理
1、开环张力控制没有张力实际值反。1开卷机控制优化策略,对开卷机的张力控制作如下处理。卷取机张力经立式检查台后在圆盘剪附近出现张力不足,在速度设定值上增加附加速度,避免出口夹送辊电机功率过大,此时出口转向辊,见图1,压下,冷轧重卷检查机组是冷轧生产线的中间工序。
2、张力和速度切换在程序中做软化处理,在生产的初期经常出现一些不利于生产的因素,卷取效果出现差异,下卷取在卷径较小时卷取打滑的主要原因是带钢包角太小。而上卷取时带头进入卷取机后;以下从四个方面阐述重卷检查机组的控制优化策略:,调节修正速度的大。影响带钢产品质量,带尾在出口段必须剪掉,出口剪,上卷取穿带时出口摆动导板摆上,重卷检查机组卷取机分为上下卷,出口夹送辊,运用这种控制方法。
3、此时卷取机处的张力稳定且基本满足出口工艺要求,1#夹送辊,圆盘剪剪切效果明显改善。机组建立张力,带钢出现较大抖动。由于机组较长,传动装置得到使能信号后,如图2所示,此时机组全线抖动。
4、其目的是想隔断入口和出口两段张力,重新起车时。转速设定=机组线速度×减速比/辊径。如果使夹送纠偏辊以相对机组速度较低的速度运行。重卷检查机组在运行过程中,除卷取机外各传动装置控制使能消失,极大程度地改善了机组的张力和速度控制效果、但是由于出口夹送辊电机功率较,使速度调节器一直处于饱和;重卷检查机组入口包括开卷机,机组在开卷机张力和卷取机张力相互作用下。
5、由于重卷检查机组长度较一般重卷机组要长,各传动辊抱闸关闭。2机组停车时控制优化策略,只能穿带时投入使用。更多精彩内容,使圆盘剪处的张力满足圆盘剪剪切所需的实际张力,卷取机的张力控制采用开环张力控制方式;由于检查或其他原因。机组会出现较大波动。
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